起重机在长期使用过程中,难免会发生一些故障,但有的故障会直接威胁到设备的安全性,尤其是制动器方面的。那究竟是什么原因导致起重机制动效果差的,又该通过什么样的方式予以解决?
当起重机运行期间,有人误动了制动调整螺母或制动环磨损过大,使制动弹簧压力减小制动力降低,当停机时就会导致制动不可靠,下滑距离超过规定要求。这种情况只要按葫芦说明书要求,重新调整制动螺母即可。但还需强调的是,起重机工作中禁止调整、检査和维修制动器。
但有时候及时已经调整了起重机中的制动螺母,停机下滑距离还是超过规定要求,这就说明肯定是其他原因造成的制动效果不佳。这时候需要先将起重机的制动环拆开,检査制动面上是否粘有油污,如粘有油着污,摩擦系数降低,会使制动时打滑下滑距离超过规定要求。所以仅调整制动螺母用处不大,还需要彻底清洗制动面,恢复制动面摩擦系数。
其次,也有可能是起重机制动环松动或损坏,而无法保证有效制动,出现这种情况,只有更换制动环;有时发现制动环未损坏,仅制动环与后端盖锥面接触不良,制动面接触过少,制动力过小,使下滑距离超过规定要求。
为了增大起重机的制动力,应査找出接触不良位置进行修磨,无法修磨时只有更换配件;当制动器压力弹簧长期使用之后就会发生疲劳,弹簧力变小,停机时制动不牢固。出现这种情况,只有更换弹簧,重新调整制动。